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长庆油田万口井评价挖潜工程成效显著

摘要:突出无效注水井再利用,提高储量动用程度。万口井评价挖潜工程项目,针对长停注水井无注水利用价值及水平井开发区七点井网转五点井网腰部的长停注水井,充分考虑累计注水量、停井时间、储层特征以及井网利用情况等因素,通过暂堵优势注水通道+体积压裂+闷井的改造方式,实现蓄能渗析转化的改造目的。

中国石油网消息 (记者张峰 通讯员陈江 崔文昊)10月16日,记者获悉,长庆油田万口井评价挖潜工程项目已复产长停井871口,累计增油11.2万吨,万口井评价挖潜工程成效显著。这个项目组正全力冲刺年奋斗目标。

今年年初以来,长庆油田万口井评价挖潜工程项目面对选井难度越来越大、措施工艺愈加复杂等诸多弊端问题,不断强化“四个突出”威力,充分发挥多单位、多专业团队优势,精细方案优化,强化质量管控,各项工作有序推进。截至目前,项目组已完成15轮方案集中会审、与采油厂现场对接讨论40多次、开展新工艺新技术交流30余次,累计复查长停油水井6086口、编制方案井达1927口。

突出油藏整体治理,提高开发水平。万口井评价挖潜工程项目以不同油藏开发矛盾为抓手,项目组坚持分类治理、油水并重,突出长停井治理与油藏综合治理紧密结合,积极与各采油厂相结合,优选确定了10个重点区块,通过整体治理措施,提高了油藏开发水平,实现油藏“两降一提”。目前,重点治理区块共复产长停井125口,平均单井日增油0.93吨,累计增油1.23万吨,平均开井率提高2.4%,综合递减降低2%。

突出新技术试验评价,提高治理效果。万口井评价挖潜工程项目以问题为导向,重点围绕水淹定向井、水平井等长停井复产的难题,加大新工艺新技术试验,通过建立选井标准、优化工程方案、优选关键材料等工作,做到一井一策。年内实施水淹井堵水、水平井找堵水等试验152口,平均单井日增油1.13吨,累计增油1.9万吨。特别是在水淹井治理方面,按照“堵压结合、以堵为主、双向治理”的思路,逐步形成了大剂量、多段塞的堵水技术,现场试验50口井,平均单井日增油1.03吨,含水率降低31.2%,为该类长停井复产提供了新的技术手段。

突出无效注水井再利用,提高储量动用程度。万口井评价挖潜工程项目,针对长停注水井无注水利用价值及水平井开发区七点井网转五点井网腰部的长停注水井,充分考虑累计注水量、停井时间、储层特征以及井网利用情况等因素,通过暂堵优势注水通道+体积压裂+闷井的改造方式,实现蓄能渗析转化的改造目的。今年,在新安边油田实施规模转采49口,初期单井日增油2.87吨,累计增油1.2万吨,提高了油水井利用率及储量动用程度。

突出低阻油层再认识,提高隐蔽性油藏发现能力。万口井评价挖潜工程项目立足长停井、紧跟探评井、复查开发井,积极开展低阻油层识别,确定出油下限。通过测井精细解释,将30口原结论认为不具备开发潜力的水层或含油水层提升结论为油水层或油层,复产后单井平均日增油1吨以上,获得较好效果。同时,通过点—线—面的有效结合,优选高效建产有利区,今年共落实有利区达25个,实施效果明显。

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